Uforklarede centrifugalpumpesvigt og løsninger

Hvad er denne Twilight?

Jeg taler om den forvrængede periode mellem det tidspunkt, hvor pumpen sendes fra fabrikken og den efterfølgende opstart; Jeg taler om tid og sted mellem pumpeafmontering til servicering og geninstallation; Jeg taler om de uforklarlige ændringer, der opstår, når pumpe "A" fjernes fra systemet og pumpe "B" er installeret på plads.

Dette er overgangsdimensionen af ​​det, jeg tidligere kaldte Magiens og mysteriets land. For nylig har jeg omtalt denne dimension som "Twilight".

 

1. Fravær af pumpehjul

Problem

Ved et stålværk i det centrale Midtvesten blev en kedelfødepumpe med seks niveauer standset for rutinemæssig vedligeholdelse for at genoprette den oprindelige driftsklarering. Bemærk, at pumpen drives af en flertrins dampturbine. Efter mere end otte års kontinuerlig brug fungerede pumpen godt, men det var tid til et eftersyn.
OEM-servicecenteret reparerede pumpen og returnerede den til kunden. Ved første start kørte pumpen jævnt, men den hydrauliske ydeevne faldt betydeligt. Både flow og løftehøjde faldt i forhold til ydeevneparametrene offentliggjort af producenten. Den fortvivlede kunde hævdede, at reparationscenteret gik glip af flere trin af pumpehjulet, som ikke blev installeret under reparationsprocessen. Pumpen var oprindeligt designet som en otte-trins pumpe, men blev designet som en seks-trins pumpe til denne kunde. Det er almindelig praksis for pumpehjulet at bruge et trinløst design, når et lavere udløbstryk er påkrævet. Kunden mener, at den nuværende pumpe bør være en fire-trins pumpe frem for en seks-trins pumpe.
Fabrikantens ingeniører blev kaldt til stedet for at løse problemet. Han ankom til stedet og udførte alle de normale ydelsestjek, inklusive vibration, ventilkonfiguration, rotoropsætning og verifikation af differenstryk og flow. Fra udseendet ser det ud til, at der er en reel mulighed for, at to-trins pumpehjulet ikke er installeret, men det er usandsynligt, og OEM-reparationscenteret insisterer kraftigt på, at seks-trins pumpehjulet er installeret.
Ud fra præstationsindikatorerne ser det ud til at være problemet med lav hastighed. Kunden blev informeret om flere centrale punkter i fejlfindingsprocessen, herunder at de ikke brugte dampturbinen under nedetiden, og at det første de tjekkede, da problemet opstod, var driftshastigheden. Turbine/pumpehastigheden er blevet verificeret ved hjælp af et kalibreret stroboskopisk omdrejningstæller (stroboskop) ved en nøjagtig hastighed på 3.600 rpm. Heldigvis havde den unge pumpeingeniør stor erfaring med dampturbiner og stroboskoper.

 

Løsning: Løbehjulet mangler ikke

I det første tilfælde har pumpeanlægsingeniøren stor erfaring med dampturbiner, dampregulatorer og stroboskoper. Han vidste, hvor nemt det var at få en falsk aflæsning fra en strobe, hvis man ikke var ordentligt trænet. Stålværkets strobeoperatør fokuserede sin opmærksomhed på en koblingsbolt for at måle rotorens hastighed, som han troede var 3.600 omdr./min., fordi han ikke havde nogen grund til at være mistænksom. Turbinen kører faktisk med 1.800 omdr./min., og hvad stroboskopoperatøren ser, er flere billeder (to koblingsbolte er vist som én).
Til stroboskoparbejde er det vigtigt altid at fange et unikt objekt, såsom en nøgle eller kilegang, fra en aksial omkredsvinkel. Hvis der skal bruges en koblingsbolt, så skal den ene mærkes på en eller anden måde for at gøre den anderledes end de andre bolte (i disse tilfælde fungerer lysende maling/reflekterende pasta godt).
Kunden havde ikke tidligere nævnt, at turbinehastighedsreguleringsventilen (W-TG-10) var blevet ændret under pumpeeftersynet. Anlægsingeniøren, der opdagede årsagen, havde æren af ​​at justere turbinens speedegator-ventilindstillinger for at bringe udstyret til den korrekte hastighed på 3.600 rpm og vende tilbage til dens oprindelige tilstand.

 

2. Overophedning af transformatorproblemet

Scene: Et kraftværk på østkysten. I et 20-år gammelt kraftværk var en generatorboostertransformator (GSU) alvorligt overophedet ved fuld kapacitet fra den dag, den blev installeret. Som følge heraf faldt enheden og kørte med 85 % fuld kapacitet. Siden da har reduktionstransformere begrænset produktionen af ​​hele kraftværket.
Spol 20 år frem, og varmebestandige transformere er planlagt til at bruge nye dielektriske olier og helt nye skiver. Derudover vil alle seks transformeroliecirkulationspumper blive eftermonteret (bemærk: Strømtransformatorer bruger et cirkulerende transformeroliesystem som isolerende dielektrikum og et varmeoverførende kølemedium).
Disse pumper ekspederes til fabrikkens reparationsværksted for ændring og returneres til stedet. Kunden tjekkede pumpens omdrejningsretning inden installation og fandt ud af, at pumpens rotationsretning var forkert. Kunden bad fabrikken om at yde garantikompensation for at løse problemet. Anlæggets ingeniører sagde, at medmindre kunden havde vendt to af de tre faser på elledningen i feltet, kunne pumperne ikke have kørt i den forkerte retning. Kunden sagde, at der ikke blev ændret ledninger på stedet.

 

Løsning: Køleløsning

Anlægsingeniører er overbeviste om, at transformatorpumpemotorer er tilsluttet korrekt, fordi de har interne kvalitetssikrings-/kvalitetskontrolprocedurer (QA/QC). Efter ankomsten til arbejdsstedet blev det til ingeniørernes overraskelse bekræftet, at pumpens rotationsretning faktisk var forkert. Faktisk har pumpen roteret i den forkerte retning i 20 år.
Bemærk: Centrifugalpumper, der arbejder i den forkerte retning, producerer stadig flow i den rigtige retning, og kundens grundlæggende spejlflowindikator kan ikke skelne mellem 600 gpm og 1200 gpm flow. Efter at rotationsretningen for alle pumper er korrigeret, startes kraftværket, og transformatoren aktiveres. For første gang i 20 år blev transformeren ikke overophedet ved fuld belastning.

 

3. Rotoren sidder fast på grund af forkert hejsning

problem

På et stålværk i Midtvesten blev en otte-trins segmenthuspumpe sendt til et reparationsværksted for et komplet eftersyn. Pumpen returneret og installeret. Under installationsprocessen konstaterede installatøren, at pumperotoren ikke kunne drejes manuelt (dreje). Informer pumpeleverandøren om, at rotoren åbenlyst sidder fast.
Pumpen sendes tilbage til værkstedet til demontering og inspektion. Pumpeleverandøren fandt ingen problemer - de samlede pumpen igen og sendte den tilbage til kunden. Det er dog stadig ikke muligt at dreje rotoren på grund af en tilsyneladende rotorstop. Pumpen blev sendt tilbage til værkstedet, hvor den blev skilt ad igen og igen blev der ikke fundet problemer. Pumpen vendte tilbage til kunden for tredje gang, men denne gang besluttede salgsingeniøren at tage til stedet med pumpen.

 

Løsning: Hvad skete der på fabrikken?

Ingeniøren fulgte med den genmonterede pumpe til anlægget og så besætningen løfte pumpen af ​​lastbilen ved hjælp af en lille kran med to løftestropper, hver fastgjort til den ene ende af pumpeakslen. Fordi pumpens fulde vægt er ukorrekt koncentreret på løftepunkterne på de to aksler, er det segmenterede ringhus forkert justeret, hvilket låser pumpens rotoren. Advarsel: Løft ikke denne type segmenthuspumpe gennem pumpeakslen!

 

4. Rotoren sidder fast på grund af fremmedlegemer

problem

I lighed med det foregående eksempel blev denne flertrins kedelfødepumpe brugt på et anlæg i det centrale USA og er blevet repareret og geninstalleret på et nærliggende værksted. Pumpen kørte i cirka 10 minutter, før den satte sig fast. Pumpen blev sendt tilbage til værkstedet for at blive repareret og returneret, hvor samme situation skete igen. Ved tredje forsøg hentede kunden en pumpeingeniør og konsulent til at overvåge.

 

Løsning: Rotoren sidder fast

Konsulenten gennemgik systemet og drifts- og vedligeholdelsesprocedurerne. Det tog ikke lang tid at fastslå årsagen til pumpesvigt.
I ethvert rørsystem, når en sektion af røret ikke flyder (også kendt som en død sektion eller fælde), bliver det et sted, hvor rust, kalk, snavs og snavs kan samle sig og aflejres. Når pumpen fjernes, er kedelfødepumpens sugeledning forseglet (som en død sektion), men systemet fortsætter med at fungere med andre parallelle pumper. På dette tidspunkt samler det døde rørsegment fremmedaffald fra systemet. Når pumpen geninstalleres, og sugeledningen åbnes, vil dette vand, der indeholder en masse affald, trænge ind i pumpehuset, og noget affald vil blive fanget i slidringen, hvilket får pumpen til at sætte sig fast.

 

5. Problemer forårsaget af ventilfejl i systemet

problem

I "oliefelterne" i det vestlige USA har vi en enkelttrins ANSI-pumpe til olieservice i midstream-procesapplikationer. En lokal pumpeforhandler kontaktede anlægget og sagde, at der var et problem: Pumpen ville køre i en dag eller to, hvorefter den satte sig fast og fejlede. Adskil pumpen, eftersyn den og sæt den i brug igen. Pumpen vil fungere normalt igen i et par dage, før problemet opstår igen.
OEM-ingeniører beder om fotos af beskadigede dele og mere driftsinformation. Ud fra disse ser det ud til at være en klar og enkel sag, at pumpen kører i den forkerte retning. Men forhandlerens mest erfarne servicepersonale tjekkede personligt omdrejningsretningen tre gange, og der var ingen problemer med rotationsretningen. Det er på tide, at nogle nye mennesker ser pumpen i arbejde.

 

Løsning: envejs rotationspumpe

Mekanikeren er 100 % korrekt - pumpen kører i den rigtige retning. Den grundlæggende information, der mangler i dialogen og tegningerne, er, at systemet har flere pumper parallelt. Udløbskontraventilen på denne pumpe vil tilfældigt og intermitterende sætte sig fast i åben position. Når pumpen ikke kører ved strøm, er den tvunget til at arbejde i den modsatte retning af flowet eller trykket fra andre pumper. Løbehjulet og huset fungerer nu som en vandturbine. Da de fleste ANSI-pumper bruger et (gevind) strammet pumpehjul, kan pumpehjulet løsne sig (tilbage) og sætte sig fast i huset under omvendt drift.

 

 

 

konklusion

Disse forhold viser, at uerfarne folk meget ofte sendes til at installere og idriftsætte pumper på stedet - uden omhyggeligt at læse nogen installationsinstruktioner eller konsultere nogen OEM om problemer før opstart. Næsten ingen pumpeinstallation er "plug and play" - skal justeres, kontrolleres for drevrotation, indstille mekaniske tætninger, tilføre smøreolie/fedt, have udstødningskanaler mv.

 

Du kan også lide

Send forespørgsel